我國鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排取得顯著成效
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hshj2010 發(fā)布時間:2010-08-23 17:11:26
剛剛開幕的第十一屆中國國際冶金工業(yè)展覽會、第九屆中國國際鑄造、鍛壓及工業(yè)爐展覽會、2008中國國際鑄件博覽上,記者綜述各方信息,世人矚目的我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展進程中,節(jié)能減排取得顯著成績。
全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和設備大型化、現(xiàn)代化推進化、現(xiàn)代化推進節(jié)能減排成效顯著“十一五"以來,鋼鐵上業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工藝裝備大型化、現(xiàn)代化步伐加快,推進了節(jié)能了節(jié)能減排,加大了節(jié)能力度,已取得了一定的成效。2007年底中鋼鐵2000M3以上的高爐63座,生產(chǎn)能力達到l3750萬噸。
較2005年增加了3600萬噸,增長35%,l00噸以上的轉(zhuǎn)爐98座,生產(chǎn)能力增加到13465萬噸,較2005年增加了8座,生產(chǎn)能力增加1000萬萬噸,增長8%。
2006年,重點大中型鋼鐵企業(yè)總管耗l9779.o5萬噸標準煤,比上年同期增長8.45%,比粗鋼產(chǎn)量增幅低10.03%個百分點。噸鋼綜合能耗同比下降7.06%;噸鋼消耗新水6.56噸/噸:同比下降14.9%,在環(huán)保和污染減排方面,2006年大中型號鋼鐵企業(yè)噸鋼S02排放量比2005年下降4.1%,噸鋼煙塵排放量下降2.99%,噸鋼粉塵排放量下降l.76%,量子鋼化學每氧量(COD)排放量下降8.43%。
2007年重點大中型企業(yè)總能耗22580萬噸標準煤,同比增長12.84%,同期粗鋼產(chǎn)量增幅為15.66%,總能耗增幅比同期粗鋼產(chǎn)量增幅低2.82個百分點;噸鋼綜合能耗同比下降1.3%;噸鋼耗用新水5.31噸,同比下降17.4%,在污染物排放方面,重點大中型企業(yè)s02排放總量同比下降o.5 1%,工業(yè)粉塵排放總量同比下降2.79%,外排放廢水中的化學耗氧量同比下降8.76%。
目前,寶鋼、鞍鋼、武鋼、馬錮、太鋼等大型鋼廠的綜合裝備、技術水平已經(jīng)達到世界先進水平。高爐利用系數(shù)、入爐焦比、高爐噴煤比、帶爐爐襯平均壽命、連鑄比、軋鋼綜令成材率等技術指標都接近或超過了世界先進水平。
重點節(jié)能措施得到普遍的推廣應用
鋼鐵企業(yè)在消耗能源的同時,會產(chǎn)生大量的余熱余能,國內(nèi)鋼鐵企業(yè)越來越重視余熱余能的回收利用及其利用效果。目前,具有明顯的節(jié)能減排效果的大焦爐高效能源轉(zhuǎn)換技術,大高爐煤氣干法除塵與TRT技術,轉(zhuǎn)爐煤氣干法除塵技術等的推廣應用,大幅度降低了我國鋼鐵工業(yè)的綜合能耗,并改善了對社會環(huán)境的污染成都。
1.干熄焦(CDQ)
干熄焦技術對煉焦工序可實現(xiàn)噸焦節(jié)能40千克標煤,按目前我國重點大中型鋼鐵企業(yè)高爐入爐焦比平均390千克/噸鐵計算,干熄焦技術的采用可使噸鋼能耗降低1 5千克標準煤。
2007年底完全采用我國自主創(chuàng)新技術并建成釃75t/h-160t/h干法熄焦裝置共54套,與2005年相比增加20套,鋼鐵企業(yè)內(nèi)焦化廠干熄焦率由2005年不足30%提高到現(xiàn)在45%以上。當前正在設計施工的有34套,加上國產(chǎn)化前已投產(chǎn)17套,共計105套,總計干熄焦能力10158萬噸,占我國焦炭生產(chǎn)能力的三分之一。
2、高爐TRT技術
高爐TRT與高爐煤氣干法除沉技術相結(jié)合是對高爐余壓煤氣綜合利用的系統(tǒng)集成技術,這種技術結(jié)合一方面提高了TRT發(fā)電效率30%以上,使噸貼發(fā)電量達到了35Kh-40Kh,另一方面實現(xiàn)了高爐煤氣干法除塵,減少或基本沒有新水消耗和廢水排放,煤氣含塵量降低到5mg/m3,高爐采用全干法除塵可有效提高TRT發(fā)電量,到2007年底,49座2000m3級以上高爐轉(zhuǎn)隔壁了TRT。目前采用全干除塵的大型高爐以民用工業(yè)韶鋼、萊鋼、包鋼、鞍鋼等多家企業(yè),首鋼曹妃甸55003大型高爐也設計采用干法除塵系統(tǒng)。今后在大型高爐普及及推廣干法除塵技術中還會出現(xiàn)更多的新技術、新進展、新成績。
3、轉(zhuǎn)爐干法除塵技術
煉鋼轉(zhuǎn)爐煤氣回收利用采用干法除塵技術后,不但可提高警惕除塵效率,而且節(jié)能效果顯著。通過電除塵器可直接將粉塵濃度降至10mg/Nm3以下,不存在二次污染,系統(tǒng)阻損小,煤氣發(fā)熱值高,回收粉塵可直接利用,系統(tǒng)簡化,占地面積小,并可以部分或完全補償轉(zhuǎn)爐煉鋼過程能耗,因而獲得世界各國普遍重視和采用,已被認定為今后發(fā)展方向。如果早我國普遍推廣全年除塵電耗可減少近3億度。轉(zhuǎn)爐回收的煤氣與蒸汽綜合起來折成標準煤,每噸鋼可回收35KGD左右。干法回收的粉塵成球后直接返回爐替代廢鋼或礦石作為冷卻劑,直接回收其金屬貼可增加鋼產(chǎn)量1.8%。
2007年繼寶鋼之后已有萊鋼、包鋼、太鋼、天鋼、承鋼等企業(yè)的20余家轉(zhuǎn)爐實現(xiàn)了干法除塵。
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