東碩機械SY-40鋼筋預應力施工調(diào)直機
全自動鋼筋調(diào)直機使用說明
用途 鋼筋預應力施工調(diào)直機
一.新機安裝調(diào)試步驟
1.加注液壓油,請加注46#正品抗磨液壓油至少25升。
2.電源連接:使用國標4平方銅芯線,連接數(shù)控箱外延線纜(380v).
3.新機使用前磨合運行:按【運行】鍵啟動機器,空運行10分鐘,使液壓系統(tǒng)各部分充分吸入液壓油,再繼續(xù)按【手動點切】鍵10-20次,使液壓油路系統(tǒng)排出空氣。
二.長度及數(shù)量設定
1.開機回零后,按【設定】鍵,批次自動顯示“1”’長度數(shù)字窗閃動。輸入長度:按【確認】鍵。例如:輸入3.85m,按【3】【8】【5】再按【確認】鍵,跳到數(shù)量框。
2.輸入數(shù)量:按【確認】鍵,例如:輸入266條,按【2】【6】【6】,再按【確認】鍵。(如不需要第二批次就按一下【設定完成】)按步驟輸入所有批次的長度和數(shù)量,多20個批次。
3.在多批次的情況下,每一批次完成后,機器自動停機并聲光報警,15秒后會自動運行生產(chǎn)下一批產(chǎn)品,所有批次完成后自動停機。
三.調(diào)直輪調(diào)整方式
1.調(diào)整時必須先將電源關閉,以免發(fā)生危險。先調(diào)(如圖)前1.2和后7.8兩對調(diào)直輪,使得鋼筋夾緊(但不能使鋼筋夾變形)。保持在前后調(diào)直框進出料耐磨套圓孔的中心位置。然后再調(diào)整中間3.4和5.6兩對調(diào)直輪使鋼筋夾緊變形。
2.如調(diào)出鋼筋不直有大彎的現(xiàn)象處理方式:將3.4和5.6兩組調(diào)直輪略調(diào)緊一點。
3.如調(diào)出鋼筋成麻花狀處理方式:將3.4和5.6兩組調(diào)直輪略調(diào)松一點,鋼筋出來一定要直(切刀口的中心處,計米輪的中心,調(diào)直框出口的中心),鋼筋必須成三點一線,否則會有誤差。
四.切、回刀時間調(diào)整
1.本機出廠時切、回刀時間已經(jīng)設置為佳狀態(tài),請勿隨意改動。
2.在待機狀態(tài)下直接按【1】【3】【5】,批次窗口顯示【11】,代表切刀,數(shù)量窗口為切口時間,如【160】,調(diào)此數(shù)據(jù)后,按【確認】后會自動跳到回刀時間窗口,批次窗口顯示【22】代表回刀,數(shù)量窗口在閃動,調(diào)此數(shù)據(jù),如【140】后,按【確認】即可完成。如切不到位可調(diào)切刀時間。
五.工作中有長度誤差修改方式與(計米輪直徑修改方式)
1.與長度誤差有關系的設定:開機回零后或待機情況下,按【2】【4】【6】,第二行批次窗口顯示“55”,數(shù)量窗口數(shù)字閃動,表示可以調(diào)整長度系數(shù),輸入計米輪直接6.40,大調(diào)計米輪直徑可改為()按【確認】結束。
2.例如:生產(chǎn)過程中,實測鋼筋長3厘米,按【長度-】【3】【確認】,修正完成。
3.生產(chǎn)過程中,實測鋼筋長3厘米,按【長度+】【3】【確認】,修正完成。
4.檢查計米輪上下軸承是否損壞,左右擺動,鋼筋未在計米輪中心,切刀跑車彈簧過松或計米輪下輪低。
六.故障分析
1.檢測編碼器好與壞:打開電源開關,長按【9】字鍵,自檢完成后,第一行批次窗口顯示“16”,編碼器正常,顯示“31”編碼器未插或線斷。
2.不切刀:電磁閥卡閥,油泵不出油,液壓油不夠,調(diào)壓閥無壓力。
3.電腦板無顯示:三相電缺相,保險燒,開關壞,變壓器12v無輸出。
七.恢復出廠設置
1.打開電源同時長按住【5】鍵,程序從9倒數(shù)完成后,第二排長度窗口顯示“0”,此時輸入【8】【8】【8】【8】按【確定】鍵,此設定完成后所有設置將恢復出廠值。
2.在恢復出廠設置前請查看:切刀、回刀時間值?;謴统鰪S設置后再把切刀、回刀時間調(diào)整為原有的數(shù)值。