供應(yīng)干燥效果超好質(zhì)量極其穩(wěn)定的鋸末烘干機
近兒年來,目前我國仍有許多地方使用小型回轉(zhuǎn)鋸末烘干機來供干各種原材料。各地方水泥企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大,對原材料的水份 含量要求也相應(yīng)提高由于不少企業(yè)的鋸末烘干機還采用人工燃燒室,不但爐溫低,熱效率低,而且還影響到鋸末烘干機的產(chǎn)質(zhì)量。
該機燃燒室原設(shè)計也是人工操作,工人勞動強度大,爐溫經(jīng)常波動,出機物料產(chǎn)量低,質(zhì)量不穩(wěn)定,從陰影啊到磨機的作業(yè)。
改造主要從三方面著手進(jìn)行(l)重新砌筑供干機燃燒室,使之適應(yīng)噴煤燃燒作業(yè)。(2)更換鋸末烘干機筒體(因原筒體冷端部份已腐蝕銹剝 漏料少,同時改進(jìn)揚料板形狀及排列方式,以消除或減少運行中的料幕空洞,提高熱交換能力。(3)更換通風(fēng)機,加大風(fēng)量二同時改造收塵一 設(shè)施。鋸末烘干機http://www.hnxx001.com
具體改造情況分述如下:
1.燃燒室的改造原燃燒室爐膛長24m,寬1.5m,容積為6.48m3。幾年來為提高鋸末烘干機的熱效率,曾三次利用年度檢修,對燃燒室的拱旋、爐 排作了改進(jìn),都收效不大。問題是,即鋸末烘干機前端過熱,甚至筒體被燒紅供干機與燃燒室結(jié)合處朝外跑煙塵,后在混合室內(nèi)加砌一道留有萬 12n:噴火孔的隔墻,情況才有所好轉(zhuǎn)。但煙氣仍然從擋火圈中跑出,車間環(huán)境很惡劣。此外原有鑄鐵爐門尺寸較小,遇有焦結(jié)性好的煤種,燃 燒后在爐內(nèi)結(jié)焦成大塊,清理也較為困難。故又進(jìn)行了以下改造:(1)將燃燒室拉長外移擴大容積,讓煤粉在爐內(nèi)有一定的停留時間,使之充 分燃燒。(2)為使煤粉著火容易,并使其能很好地與熱空氣混合,在噴嘴上加裝蘑菇狀擴散器,改造后的燃燒室具體操作方法是:先用適量木 柴點火并用風(fēng)機鼓風(fēng),待木柴火旺后,啟動磨煤噴粉機,適當(dāng)加大喂煤量,1一2分鐘后煤粉便迅速著火燃燒,此時即可關(guān)掉點火鼓風(fēng)機,并逐 步減少喂煤量,進(jìn)入正常運行。
2.筒體改造原鋸末烘干機筒體年久失修,冷端約6m長,腐蝕嚴(yán)重。另運行時機內(nèi)料幕有空洞出現(xiàn),影響熱交換能力為此進(jìn)行了以下改造。(1) 重新制作筒體一只;(2)改進(jìn)進(jìn)料螺旋,加大螺距,防止潮粘土堵塞;(3)機內(nèi)揚料板除冷端第一圈為防止潮粘上結(jié)圈堵塞采暇直板外,以 消除機內(nèi)料幕空洞,增加熱交換能力。
3.排風(fēng)機和收塵裝置的改造原排風(fēng)機為6號風(fēng)機,風(fēng)量95m3/時:
原收塵裝置第一級為分50、2回流式旋風(fēng)收塵器,第二級為水收塵器,流出的污經(jīng)6只沉淀池沉淀后排入河中。這次改造主要是:(1)增大 風(fēng)機型號,加快機內(nèi)氣流速度,將大童濕熱氣體及時排出機外,使機內(nèi)傳熱效率提高。(2)改造二級水收塵,將原置于室外屋頂上的兩只旋風(fēng) 收塵器棄掉不用,同時縮短管道,在室內(nèi)并聯(lián)安裝三只必500回流式旋風(fēng)收塵器。以上改造完成后,經(jīng)使用測試,臺時產(chǎn)量由改前的3.5噸/時增 加到7,5噸/時,提高114%。出機水份由改前4%降為3%以下。燃煤消耗也由改前53公斤/噸粘上l:降為35公斤/噸粘土。鋸末烘干機http://www.fuhefeisb.com
4.尚需改進(jìn)之處4.1采用磨煤噴粉機改譴人下操作燃燒室是現(xiàn)有烘止卜機節(jié)能挖潛改造的一圣有效途徑。它投資少,工藝簡單,不彩啊生產(chǎn) ,對煤種適應(yīng)性 強,忠飛效率高,使用后可大幅度提高產(chǎn)量和質(zhì)量。
4.2.抽風(fēng)機風(fēng)量耍適當(dāng)偏大、使大量的飽和水蒸汽能及時排出機外,確保干燥速率得到提高。
4.3機尾水收塵。雖然簡蘭,但污泥難以處理,水的消耗也較大。有條件的企業(yè)可采用防結(jié)露玻纖布袋收塵器或電收生-4.如入機潮粘土粒 度小而均勻,鋸末烘干機效率可進(jìn)一步提高。